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產品型號:ZY12000/28/55D
更新時間:2025-12-06
廠商性質:生產廠家
訪問量:35
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在現代化煤礦綜采工作面中,ZY12000/28/55D型兩柱掩護式液壓支架憑借其大工作阻力、高支護強度及電液控制系統的智能化優勢,成為中厚煤層開采的核心裝備。然而,長期高負荷運行下,立柱內漏、推移千斤頂卡滯、前后連桿斷裂等故障頻發,直接影響工作面推進效率。本文結合山西浩業27年維修經驗及行業技術規范,系統闡述ZY12000/28/55D液壓支架的故障診斷、維修流程及預防性維護策略。
典型表現:立柱降柱、不保壓,推移千斤頂推拉無力或卡死。
成因:
密封失效:活塞密封圈老化、Y形圈唇邊翻卷導致高低壓竄液。例如,山西浩業維修數據顯示,立柱故障中60%源于密封件損壞。
缸體損傷:內壁劃痕、鍍鉻層剝落引發泄漏。磁力探傷儀檢測發現,活柱鍍鉻層裂紋深度超過0.2mm時需重新鍍鉻。
液壓系統污染:乳化液過濾精度不足導致閥芯卡滯。某礦案例中,未定期清洗過濾器的支架,推移千斤頂故障率提升3倍。
典型表現:前后連桿斷裂、底座開焊、推移桿變形。
成因:
焊接缺陷:底座中檔焊縫未做超聲波探傷,在頂板壓力沖擊下易開裂。
材料疲勞:連桿銷軸材質硬度不足(HRC<28),長期承受側向力導致彎曲斷裂。
操作不當:移架時未同步操作,造成局部應力集中。例如,晉城寺河礦曾因移架不同步導致連桿斷裂,停產12天。
典型表現:管路接頭滴漏、安全閥頻繁開啟。
成因:
密封件老化:O形圈硬化或尺寸不符,導致接頭處泄漏。
管路損傷:膠管被擠砸或高壓沖擊形成鼓包,某礦統計顯示,膠管老化導致的泄漏占液壓故障的40%。
安全閥調壓失效:彈簧疲勞或閥座密封面磨損,使支架工作阻力低于額定值。
步驟:
安全閉鎖:關閉進回液截止閥,釋放立柱壓力至0MPa,懸掛警示牌。
故障定位:使用液壓支架專用測漏儀檢測立柱內漏位置,內徑百分表測量缸體內壁圓度(誤差>0.05mm需鏜缸)。
應急處理:
更換德國Merkel礦用密封圈,恢復立柱保壓能力。
清洗操縱閥閥芯,消除雜質卡滯。
補焊底座開焊區域,加裝加強板防止裂紋擴展。
案例:2025年晉城寺河礦東520工作面,1臺支架立柱嚴重內漏,浩業應急隊90分鐘完成密封更換,12小時內恢復初撐力至32.8MPa,避免停產損失48萬元。
流程:
拆解與清洗:使用專用拉馬拆解立柱,煤油清洗閥組零件,壓縮空氣吹凈殘留雜質。
結構件修復:
連桿銷軸采用堆焊補強工藝,硬度提升至HRC52 - 58。
底座開焊區域機器人焊接,焊縫強度達母材90%以上。
液壓元件檢測:
安全閥在2000噸試驗臺進行1.25倍額定載荷測試(31.5MPa×1.25 = 39.375MPa),持續30分鐘無泄漏。
推移千斤頂更換φ160mm缸徑活塞桿,鍍硬鉻層厚度0.15mm。
整機組裝與調試:按對角順序緊固M24螺栓(力矩300N·m),空載調試確認動作流暢,負載測試初撐力≥31.5MPa。
密封件:每1500次循環強制更換立柱、推移千斤頂密封包,使用原廠級密封件(如Y形圈耐壓≥45MPa)。
液壓油:每3個月檢測油液清潔度(NAS6級以下),每6個月更換46號抗磨液壓油。
安裝壓力傳感器:實時監測立柱工作壓力,當壓力波動>10%時自動報警。
乳化液凈化站:配置三級過濾(10μm→5μm→1μm),污染度控制在NAS6級以內。
移架同步性:要求操作工同時操作相鄰3臺支架,減少結構件受力不均。
頂板管理:在煤壁松軟區域鋪設金屬網,防止片幫沖擊支架。
工作阻力:修復后支架工作阻力≥99%額定值(12000kN),遠超行業標準(≥85%)。
使用壽命:結構件修復后壽命延長40%,費用僅為新支架的18% - 32%。
設備實力:山西浩業擁有2000噸整體支架試驗臺、機器人焊接平臺及激光熔覆設備,技術能力華北第一。
服務網絡:常備30000 + 件ZZ系列密封及結構件,12小時到礦響應,覆蓋晉城、潞安、淮北等礦區。
ZY12000/28/55D液壓支架的維修不僅是技術挑戰,更是煤礦安全與效率的保障。通過標準化流程、預防性維護及智能化監測,山西浩業將支架故障率從行業平均的15%降至1.2%,為中厚煤層開采提供了“最快、最省、最靠譜”的解決方案。未來,隨著電液控制技術與新材料的應用,液壓支架維修將向更高效、更智能的方向發展。